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赵唯淞 (赵唯淞.) [1] | 邱雪红 (邱雪红.) [2] | 董伟楠 (董伟楠.) [3] | 郑朝振 (郑朝振.) [4] | 郭宝 (郭宝.) [5] | 蒋开喜 (蒋开喜.) [6]

Abstract:

针对锌粉置换渣提取Ga、Ge过程浸出效果不佳的问题,本研究首先开展了常压硫酸浸出试验,考察硫酸浓度、反应温度、液固比、反应时间对Ga、Ge浸出率的影响,并对浸出过程进行了动力学分析;而后分别尝试了还原浸出(先后以Na2SO3、SO2为还原剂)、硫酸化焙烧-水浸两种工艺,对锌粉置换渣开展了 Ga、Ge强化浸出试验.结果表明:常压硫酸浸出工艺在硫酸浓度150 g/L、反应温度90 ℃、液固体积质量比5 mL/g、反应时间4 h、搅拌转速400 r/min的适宜条件下,Ga、Ge浸出率分别为68.4%、61.7%;酸浸渣主要物相为PbSO4和ZnAl2O4,增加酸度可促使残留的黄钾铁矾、铅铝矾进一步溶出;Ga和Ge常压硫酸浸出过程主要受内扩散控制,反应表观活化能分别为18.06 kJ/mol和16.02kJ/mol.对一段常压硫酸浸出渣进行二段还原强化浸出,以Na2SO3为还原剂,在50 g/L H2SO4+3 g/L Na2SO3条件下,Ga、Ge浸出率达89.4%和70.1%;以SO2为还原剂,在SO2分压0.3 MPa、硫酸浓度50 g/L、反应温度110 ℃、、反应时间3 h条件下,Ga、Ge浸出率达88.9%和86.7%.硫酸化焙烧-水浸工艺对锌粉置换渣中Ga的浸出效果改善明显,但对Ge浸出不利,酸渣体积质量比宜为1/2.5 mL/g,并在焙烧温度300 ℃、焙烧时间3 h、水浸温度80 ℃、液固体积质量比5 mL/g、浸出时间2 h的条件下,Ga浸出率可提高到89.1%.

Keyword:

二段还原浸出 强化浸出 硫酸化焙烧 硫酸浸出 锌粉置换渣

Community:

  • [ 1 ] [赵唯淞]福州大学紫金地质与矿业学院,福建福州 350108
  • [ 2 ] [郭宝]福州大学紫金地质与矿业学院,福建福州 350108
  • [ 3 ] [郑朝振]矿冶科技集团有限公司
  • [ 4 ] [董伟楠]福州大学紫金地质与矿业学院,福建福州 350108
  • [ 5 ] [邱雪红]福州大学紫金地质与矿业学院,福建福州 350108
  • [ 6 ] [蒋开喜]福州大学紫金地质与矿业学院,福建福州 350108;矿冶科技集团有限公司,北京 100160

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稀有金属与硬质合金

ISSN: 1004-0536

Year: 2024

Issue: 4

Volume: 52

Page: 17-26

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